Haalbaarheidsonderzoek naar een pneumatisch aangedreven bovenloop-reiniger
Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het vervangen van hydraulische grijpers door pneumatische grijpers in bovenloop-reinigers.
Projectdetails
Inleiding
Bosker ziet een kans om de hydraulische grijpers te vervangen (zowel bij nieuwe productie als bestaande grijpers) door een te ontwikkelen pneumatisch aangedreven grijper-bediening.
Probleemstelling
Aanvrager vraagt zich hierbij af of dit technisch en economisch te realiseren is.
Onderzoeksvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
- “In hoeverre kan de huidige hydraulische bediende grijper van een ‘bovenloop-reiniger’ vervangen worden door een te ontwikkelen pneumatische ‘grijper-bediening’?”
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 16.896 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Machinefabriek-Apparatenbouw Bosker en Zonen B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek elektrisch aangedreven hogedruktestsysteemHet project onderzoekt de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven hogedruktestsysteem om energiewinst te realiseren en een gefundeerd besluit over verdere ontwikkeling te nemen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Veelzijdige gripper voor een Care robotDe haalbaarheidsstudie onderzoekt de ontwikkeling van een kosteneffectieve grijper voor de zorg, gericht op het vergroten van zelfstandigheid voor zorgbehoevenden. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsstudie ontwikkeling universele End-of-Arm grijperWadcon onderzoekt de haalbaarheid van een universeel, lichtgewicht en veilig grijpermechanisme voor robotarmen om automatisering te bevorderen en kosten te verlagen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Kracht Feedback Hand Controller voor Teleoperatie van Inspectie en OnderhoudsrobotsHet project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve hand controller technologie voor intuïtieve robotbesturing, gericht op economische en technische toepasbaarheid in industriële omgevingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
kuilafdekken 3.0Het project onderzoekt de haalbaarheid van het vernieuwen van hydraulische aandrijvingen naar elektrische systemen met sensoren voor dataverzameling, gericht op toekomstige ontwikkelingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek elektrisch aangedreven hogedruktestsysteem
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven hogedruktestsysteem om energiewinst te realiseren en een gefundeerd besluit over verdere ontwikkeling te nemen.
Veelzijdige gripper voor een Care robot
De haalbaarheidsstudie onderzoekt de ontwikkeling van een kosteneffectieve grijper voor de zorg, gericht op het vergroten van zelfstandigheid voor zorgbehoevenden.
Haalbaarheidsstudie ontwikkeling universele End-of-Arm grijper
Wadcon onderzoekt de haalbaarheid van een universeel, lichtgewicht en veilig grijpermechanisme voor robotarmen om automatisering te bevorderen en kosten te verlagen.
Kracht Feedback Hand Controller voor Teleoperatie van Inspectie en Onderhoudsrobots
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve hand controller technologie voor intuïtieve robotbesturing, gericht op economische en technische toepasbaarheid in industriële omgevingen.
kuilafdekken 3.0
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het vernieuwen van hydraulische aandrijvingen naar elektrische systemen met sensoren voor dataverzameling, gericht op toekomstige ontwikkelingen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling Automatic Pipe HandlerWellGear B.V. en Hebo Engineering B.V. ontwikkelen een Automatic Pipe Handler om snubbing-kosten met 30% te verlagen en arbeidsomstandigheden te verbeteren in de olie- en gassector. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2015 | Details |
Ontwikkeling Automatic Pipe Handler
WellGear B.V. en Hebo Engineering B.V. ontwikkelen een Automatic Pipe Handler om snubbing-kosten met 30% te verlagen en arbeidsomstandigheden te verbeteren in de olie- en gassector.